2019年,为了对应丰田新车型的量产,厂内采购了一台350T成型机、模具及相关辅助设备。(日产量在1300台,模具为1模/取)。成型后的产品会送至下一道工序--组装工序。下图为树脂成型的必要要素以及成型设备的相关费率。
按照一天1300台计算,每个制设备费率=1.72元
材料费为35元/KG,制品单重为120g,折合材料成本=4.2元
配置人员只有辅助作业者2人配置,劳务费为920元/日折合每个制品的劳务费=0.7元
通过以上计算,我们得出,按照丰田计划1300台/日的产量,每个制品费用=6.62元
制品单品的卖价为8元(直接供给后续组装工程)
根据利润=价格-成本计算,利润=1.38元/台
通过计算,我们生产1天,理论利润会达到1.38元/台✖1300台/天=1794元/天
而在实际的生产中却存在了一些问题:
空打/开始不良为25个/天(属于必须要发生的成本)核算到FPY(直通率)中
FPY=95%(包含空打/开始不良/过程不良)
可动率=85%
MT=50秒
T·T=43秒
通过以上实际生产MT=62秒
稼动率=144%
由于稼动率>,需要有加班对应,造成生产成本的增高,且存在不能按期交货的风险
经计算,每日负荷为22.3H,劳务费成本增加到1.39元/台,材料费增加到4.4元/台,设备费率增加到2.2元/台。
通过实际生产计算,我们得出,按照丰田计划1300台/日的产量,每个制品费用=7.99元
量产初期阶段,由于不良因素/实际MT过长的因素/可动率因素,导致生产成本大幅上升,这个成型工序,不仅没有形成预期的利润,更是没有利润,几近亏损!!!
在后面的时间里,设备人员,技术人员,以及现场制造的班组人员进行开会讨论,
针对生产性,可动率,良品率,MT递减的几个方向分别及进行了改善。
改善后:
FPY从95%提升到99.8%(过程生产的不良通过模具,及技术条件的微调,进行了改善)
MT由50秒递减到39秒(条件微调,合模速度加快等)
实际MT=42秒
稼动率=由144%递减到97.7%(<,不会产生加班)
可动率由85%提升到93%(模具组入合理化,减少材料段替和色替)
通过以上的改善,改善后的各项成本经计算如下:
劳务费=0.7元
设备费=1.72元
材料费=4.0元
在改善后按照丰田计划1300台/日的产量,每个制品费用=6.42元
通过进行原始数据积累→现状问题点把握→课题确定→改善实施→效果确认等一系列的工作,在成型工序内,最终实现了成本递减,提高了利润。
由计划的1794元/日→实际的2054元/日。
在市场竞争异常激烈的今天,只有不断的进行改善,降低成本提高利润,才能提高产品的竞争力!