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丰田成本改善的实际案例

2020-05-07 10:47:21来源: 天津远发国际
丰田成本改善的实际案例
导读:

今天小编与大家分享的是关于一个丰田内部进行生产成本改善的实际案例。带领大家感受丰田生产方式基本理念,下面和小编一起来看看吧!

文章详情
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丰田成本改善的实际案例

  2019年,为了对应丰田新车型的量产,厂内采购了一台350T成型机、模具及相关辅助设备。(日产量在1300台,模具为1模/取)。成型后的产品会送至下一道工序--组装工序。下图为树脂成型的必要要素以及成型设备的相关费率。

  按照一天1300台计算,每个制设备费率=1.72元
  材料费为35元/KG,制品单重为120g,折合材料成本=4.2元
  配置人员只有辅助作业者2人配置,劳务费为920元/日折合每个制品的劳务费=0.7元
  通过以上计算,我们得出,按照丰田计划1300台/日的产量,每个制品费用=6.62元
  制品单品的卖价为8元(直接供给后续组装工程)
  根据利润=价格-成本计算,利润=1.38元/台
  通过计算,我们生产1天,理论利润会达到1.38元/台✖1300台/天=1794元/天
  而在实际的生产中却存在了一些问题:
  空打/开始不良为25个/天(属于必须要发生的成本)核算到FPY(直通率)中
  FPY=95%(包含空打/开始不良/过程不良)
  可动率=85%
  MT=50秒
  T·T=43秒
  通过以上实际生产MT=62秒
  稼动率=144%
  由于稼动率>,需要有加班对应,造成生产成本的增高,且存在不能按期交货的风险
  经计算,每日负荷为22.3H,劳务费成本增加到1.39元/台,材料费增加到4.4元/台,设备费率增加到2.2元/台。
  通过实际生产计算,我们得出,按照丰田计划1300台/日的产量,每个制品费用=7.99元
  量产初期阶段,由于不良因素/实际MT过长的因素/可动率因素,导致生产成本大幅上升,这个成型工序,不仅没有形成预期的利润,更是没有利润,几近亏损!!!
  在后面的时间里,设备人员,技术人员,以及现场制造的班组人员进行开会讨论,
  针对生产性,可动率,良品率,MT递减的几个方向分别及进行了改善。
  改善后:
  FPY从95%提升到99.8%(过程生产的不良通过模具,及技术条件的微调,进行了改善)
  MT由50秒递减到39秒(条件微调,合模速度加快等)
  实际MT=42秒
  稼动率=由144%递减到97.7%(<,不会产生加班)
  可动率由85%提升到93%(模具组入合理化,减少材料段替和色替)
  通过以上的改善,改善后的各项成本经计算如下:
  劳务费=0.7元
  设备费=1.72元
  材料费=4.0元
  在改善后按照丰田计划1300台/日的产量,每个制品费用=6.42元
  通过进行原始数据积累→现状问题点把握→课题确定→改善实施→效果确认等一系列的工作,在成型工序内,最终实现了成本递减,提高了利润。
  由计划的1794元/日→实际的2054元/日。
  在市场竞争异常激烈的今天,只有不断的进行改善,降低成本提高利润,才能提高产品的竞争力!



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